首鋼通鋼集團通化鋼鐵棒材連軋廠結合生產經營實際,積極在指標提升和強化設備管理方面狠下功夫,挖潛工作取得實效性進展。7月份,噸材成本比目標檔降低26.69元。
成材率是棒材連軋廠的重點指標,對此,棒材連軋廠積極采取多項措施全力提高成材率。一是嚴格把好原料入爐關,減少堆跑鋼次數和次品量,有效將廢次率控制在0.18%以內。二是嚴格控制1號、2號剪切機剪切頭、尾長度及500噸剪、鱷魚剪的切頭長度,確保合理剪切軋件,減少浪費。三是合理調整3號剪倍尺長度,減少短尺材數量,提高鋼材主定尺率。7月份,成材率達到100.81%,比計劃提高0.62個百分點。
在強化設備管理上,該廠積極開展小改小革等技術創新創效活動。針對卸捆裝置鏈臂單薄易變形的實際,重新設計了鏈臂,并進行了加固,有效降低了備件消耗及故障率。目前,該廠已先后實施了打捆成型裝置復位機構結構不合理、裙板液壓缸換向閥控制不可靠故障率高、液壓潤滑油站液位保護系統老化失靈等多項技術改造工作,年創效達到40余萬元。另外,該廠還全力實施備件國產化活動,已完成對9、11、13、15、17架次滾動導衛軸承的國產替代進口軸承試驗,軋機運行情況良好,全年可降低導衛軸承消耗費10萬元。在此基礎上,通化鋼鐵棒材連軋廠還克服了經驗不足等困難,全力做好備件的外委轉自營工作,僅三季度,已自營修復鱷魚剪、接軸托架、鎖緊缸等各類備件63項100余臺次,降低備件消耗費用50余萬元。